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分析鋼球磨煤機(jī)制粉系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行

發(fā)布時間:2022-03-16 16:50:18來源:乾潤鋼球

摘要:在理論分析的基礎(chǔ)上,對火力發(fā)電廠鋼球磨煤機(jī)進(jìn)行大小鋼球不同配比對制粉系統(tǒng)出力的影響試驗,分析鋼球消耗量、制粉電耗、制粉出力間的內(nèi)在聯(lián)系,推薦經(jīng)濟(jì)的鋼球配比比例。

關(guān)鍵詞:火電廠;鋼球磨煤機(jī);鋼球配比;出力;電耗;金屬耗量

概述:鋼球磨煤機(jī)具有維修簡單,煤種適應(yīng)性廣,運(yùn)行安全可靠等優(yōu)點,是火電廠主要制粉設(shè)備,同時,鋼球磨煤機(jī)因設(shè)備本身體積大,質(zhì)量大,其運(yùn)行耗電量大,是火電廠能耗大戶之一,因此,降低制粉電耗和金屬消耗,充分利用鋼球磨煤機(jī)的優(yōu)點,是節(jié)能工作的一大課題。湘潭電廠一期工程選用哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn)的HG-1025/18.2 WM10型亞臨界壓力一次中間再熱自然循環(huán)汽包鍋爐,采用平衡通風(fēng)四角切圓燃燒,一次風(fēng)熱風(fēng)送粉,鋼球磨中間儲倉式制粉系統(tǒng),燃料為無煙煤和貧煤的混煤。鋼球磨煤機(jī)為北京電力設(shè)備總廠生產(chǎn)的DTM350/700型,最大裝球量75t,電機(jī)功率1120kW;排粉機(jī)葉輪型號20.5D,通風(fēng)量102000m3/h,風(fēng)壓10-11kPa;設(shè)計煤粉細(xì)度R90為10%,出力41.15th/h,出力儲備系數(shù)1.22。2臺機(jī)組分別于1997年12月和1998年8月投產(chǎn)。磨煤機(jī)安裝后,按照廠家說明書,對新裝鋼球磨煤機(jī)按90%設(shè)計裝球量裝球,因新裝磨煤機(jī)內(nèi)全部為新球,沒有幾何尺寸較小的鋼球,考慮稍增加小球數(shù)量,因而選用D40mm:D50mm:D60mm=3:4:3(質(zhì)量比)。在設(shè)計煤質(zhì)附近,煤粉細(xì)度為7.2%-7.6%,制粉電耗為23.2-24.9kW.h/t煤,折算為8%制粉出力為60.6-65.7t/h。從運(yùn)行情況看,這種方式較成功。由于磨煤機(jī)采用老式球面瓦,調(diào)心能力差,大瓦運(yùn)行溫度較高,需高壓(頂軸)油泵長期陪運(yùn),油泵易損壞,檢修非常頻繁。為保證機(jī)組穩(wěn)定帶負(fù)荷,要設(shè)法挖掘制粉系統(tǒng)潛能,增加其出力。

一、鋼球大小及配比對制粉出力的影響分析

鋼球磨煤機(jī)中煤的磨制過程復(fù)雜,通常認(rèn)為存在4個影響出力的因素,即鋼球的砸擊、鋼球間和鋼球與護(hù)甲間的研磨、熱風(fēng)的干燥、干燥風(fēng)的攜帶。根據(jù)破碎定律,被破碎的物體產(chǎn)生的表面積與它所受應(yīng)力成正比。因此,磨煤機(jī)中煤受鋼球砸擊時,如針對1個鋼球和1塊煤,無疑鋼球直徑越大,砸擊力就越大,砸擊效果就越好。但在磨煤機(jī)中,煤料的個數(shù)是無數(shù)個,而鋼球在對煤進(jìn)行砸擊時是點接觸,如用很大的鋼球砸擊,砸擊面將非常有限,如將大鋼球做成同質(zhì)量的小鋼球,砸擊面就會增加。如一個直徑D60mm鋼球,質(zhì)量約882g,表面積為0.011304m2,而一個直徑D30mm鋼球,質(zhì)量約110g,表面積為0.02826m2。若將等質(zhì)量D60mm鋼球換成D30mm鋼球,鋼球數(shù)量則是原來的8倍,砸擊點即擴(kuò)大了7倍,研磨面擴(kuò)大了1倍。顯然,使用一定數(shù)量的小球能有效增加鋼球?qū)γ旱脑覔裘婧脱心ッ?,有利于煤的破碎,同時,小球填補(bǔ)了大球間空出的較大空隙,大球砸擊時小球能更有利地傳遞大球的砸擊力,增強(qiáng)對煤的研磨。

由于煤粉顆粒均勻性較差,如多采用小球,增加球磨機(jī)在磨制過程中對煤的砸擊點次和碾磨表面,這有利于對原煤進(jìn)行深度研磨。這個作用雖不能定量計算,但可定性分析:鋼球充滿程度增加,煤被更均勻地分布在鋼球間,煤粒受到鋼球擠壓并使摩擦作用加強(qiáng),因而被磨得更細(xì),煤粉顆粒更均勻。當(dāng)然,并非小球越多越好,小球的采用也有限度,應(yīng)能有一定的空隙容納適量的煤,以保證球磨機(jī)一定的出力。因此,合理多用小球,可增大鋼球磨煤機(jī)出力。磨煤機(jī)停運(yùn)檢修時內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn),從磨煤機(jī)進(jìn)口到出口,由于風(fēng)力的作用,鋼球基本按直徑由大到小規(guī)則分布,與煤的磨制過程一致,即經(jīng)過破碎區(qū)、破碎兼研磨區(qū)、研磨區(qū)3個主要階段,粗煤塊主要受沖擊擠壓、破碎,細(xì)煤粒主要受研磨作用,變得更細(xì)。對球徑配比進(jìn)行調(diào)整,就是對破碎和研磨作用的調(diào)整。即如果磨煤機(jī)出力一般,但細(xì)度較粗,可考慮添加小球,不僅可增大出力,還可改善細(xì)度。煤的干燥也是一個非常重要的環(huán)節(jié),熱風(fēng)加入量與整個系統(tǒng)通風(fēng)量密切相關(guān),這就要求排粉機(jī)能產(chǎn)生足夠的動力,同時利用再循環(huán)進(jìn)行系統(tǒng)通風(fēng)量和負(fù)壓調(diào)節(jié)。熱風(fēng)量加大,干燥風(fēng)增加,干燥和攜帶作用均加強(qiáng);給煤量增加,風(fēng)粉濃度也加大,系統(tǒng)通風(fēng)量增加,因此粗粉分離器的折向擋板必須進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整以保證煤粉細(xì)度。

二、鋼球大小及配比對制粉出力影響的試驗

1號機(jī)組投產(chǎn)后,制粉系統(tǒng)出力約60t/h,煤粉細(xì)度也有保證。1999年1號機(jī)組大修時清理出磨煤機(jī)內(nèi)鋼球,由于鋼球質(zhì)量較差,每臺磨煤機(jī)約有10t破球。加球時由于經(jīng)驗不足,加入的全是D60mm鋼球,這樣,鋼球球徑配比變?yōu)椋篋40:D50:D60=2:2.75:3.25(質(zhì)量比),小球量嚴(yán)重偏少。大修后制粉系統(tǒng)出力嚴(yán)重不足,煤粉細(xì)度無法保證,R90在10%-20%,飛灰可燃物含量在5.5%以上,滿負(fù)荷運(yùn)行時必須3套制粉系統(tǒng)同時運(yùn)行。問題發(fā)生后,采取了積極措施,補(bǔ)充鋼球時首先補(bǔ)入D40mm小鋼球,適當(dāng)摻加D50mm鋼球,經(jīng)半年多時間調(diào)整后,制粉系統(tǒng)出力恢復(fù)到大修前水平。2號爐大修時嚴(yán)格控制了鋼球球徑比例,采用D40:D50:D60=3:4:3(質(zhì)量比)并在.. 號磨煤機(jī)試驗了D40:D50:D60=1:3:1(質(zhì)量比),取得了成功。試驗數(shù)據(jù)見表1。

表1 2號爐大修后制粉系統(tǒng)試驗數(shù)據(jù)
項目數(shù)據(jù)
磨煤機(jī)電流/功率/A/kW123/1125
排粉機(jī)電流/功率/A/kW54/480
磨煤機(jī)入口負(fù)壓/Pa1000
磨煤機(jī)進(jìn)出口差壓/Pa2100
磨煤機(jī)出口溫度/°C86
熱風(fēng)門開度/%90
再循環(huán)風(fēng)門開度/%45
排粉機(jī)進(jìn)口擋板開度/%85
磨煤機(jī)出力/t·h^-172.5
粗粉分離器擋板開度/%30
煤粉細(xì)度R90/%11.2
制粉電耗/kW·h^-122.6
折算為61制粉出力/t·h^-167.5

三、制粉系統(tǒng)的鋼球消耗

制粉系統(tǒng)的金屬消耗量(包括鋼球和筒體襯板)是很大的,文獻(xiàn)[1]的統(tǒng)計數(shù)字達(dá)500/t 煤,僅鋼球消耗即達(dá)到350-450g/t 煤,據(jù)跟蹤統(tǒng)計,鋼球的損耗遠(yuǎn)沒有這么大(與鋼球材質(zhì)和制造質(zhì)量有很大關(guān)系)。

四、制粉系統(tǒng)出力增大的影響

(1)緩解了帶負(fù)荷壓力。湘潭電廠制粉系統(tǒng)通過挖潛后,降低了制粉單耗,節(jié)約了廠用電。原來高溫高負(fù)荷季節(jié)因制粉系統(tǒng)故障而限制帶負(fù)荷的情況沒有了,長期保證2套制粉系統(tǒng)備用(或檢修),煤粉供應(yīng)不存在問題,機(jī)組帶負(fù)荷有了保障。即使在2001年第三季度,燃煤異常緊張,煤質(zhì)特別差,湘潭電廠仍滿負(fù)荷長期運(yùn)行。出力增大沒有導(dǎo)致過大的金屬消耗。(2)減輕了檢修、運(yùn)行人員負(fù)擔(dān)。制粉系統(tǒng)運(yùn)行總時間縮短,檢修或維護(hù)周期延長,提高了設(shè)備健康水平;運(yùn)行人員需監(jiān)視的制粉系統(tǒng)套數(shù)減少,運(yùn)行時間縮短,減輕了監(jiān)視勞動量。(3)制粉系統(tǒng)出力增大,一部分建立在增大通風(fēng)量基礎(chǔ)上,則存在以下負(fù)面影響:a.粗粉分離器折向擋板開度減小,回粉量增加,回粉管磨損加劇。為此,湘潭電廠利用大、小修機(jī)會,將回粉管彎頭和下半部分襯上了耐磨陶瓷,取得了很好效果。b.由于通風(fēng)量增大,磨煤機(jī)出口承受的沖刷加劇,磨損非常嚴(yán)重,導(dǎo)致制粉系統(tǒng)頻繁停運(yùn)消缺,后在出口料斗和直段加襯耐磨膠泥,解決了磨損問題。由于合理控制了煤粉細(xì)度,排粉機(jī)葉輪磨損增加不明顯,整體運(yùn)行情況較好。c.制粉系統(tǒng)運(yùn)行時,乏氣增加,乏氣帶入爐膛的燃料也增加,導(dǎo)致過熱器減溫水量增加,但從飛灰可燃物含量可看出對鍋爐燃燒經(jīng)濟(jì)性影響不明顯。相對于多1套制粉系統(tǒng)運(yùn)行,乏氣總量沒有增加反而減少了,對鍋爐燃燒經(jīng)濟(jì)性和機(jī)組循環(huán)熱效率的影響還要小些,只是在較低負(fù)荷時這種方式才對機(jī)組循環(huán)熱效率不利。

五、結(jié)論

(1)挖掘中間儲倉式鋼球磨制粉系統(tǒng)出力是一件集節(jié)能降耗、確保滿發(fā)、減輕勞動強(qiáng)度的重要工作。(2)鋼球磨制粉系統(tǒng)的出力調(diào)整涉及鋼球裝載量、鋼球配比、系統(tǒng)通風(fēng)量等,推薦裝球量和通風(fēng)量按設(shè)計值進(jìn)行,少裝或多裝鋼球、車小排粉機(jī)葉輪直徑等措施都應(yīng)慎重進(jìn)行;鋼球配比以加權(quán)平均直徑50mm為基礎(chǔ),它不但對大塊煤具有較強(qiáng)的砸擊力,磨煤出力較大,且磨損量較小。鋼球配比初裝建議D40:D50:D60=3:4:3(質(zhì)量比),為日后添加補(bǔ)充鋼球創(chuàng)造條件,便于鋼球管理,也能方便地控制在3:4:3與1:3:1間。對于不同煤質(zhì),加權(quán)平均直徑也應(yīng)有差別。(3)隨著制粉系統(tǒng)出力加大,回粉管等部件磨損加劇,應(yīng)采取耐磨措施,并盡量提高細(xì)粉分離器效率,減輕制粉系統(tǒng)對鍋爐燃燒的影響。

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參考文獻(xiàn):[1]劉英雄,毛愛珍,球磨機(jī)鋼球直徑的優(yōu)化選擇.中國電力,(1993.29 6):11-13